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骑马订书机机头的常见故障与解决方法(下)

2008
09-17

13:50:57

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来源:

    钉锯弯曲(罗锅锔)的故障及排除
  

  书册订成后,发现钉锔鼓起一个或几个小鼓包,弯弯曲曲趴在订缝上,十分难看。出现此故障有以下几种原因。

  1. 机头与紧钩托爪位置不正

  (1)主要为调整不当,中刀与托爪没对正,出现罗锅锔现象。

  解决方法:拧松机头定位螺钉,用手轻移机头调至中刀对正下托爪为止,紧固螺丝。

  (2)托爪盒螺丝松动,没拧紧时往往表现为时而出现罗锅锔,时而钉锔又正常的不稳定钉锔现象。

  解决方法:拧松托爪盒螺丝,轻移支承板,使两托爪相距的空隙,对正成型钩夹料板的位置后,紧固螺钉。

  2. 紧钩托爪位置过高

  打开书册发现钉脚向里凹进,钉锔弯曲,说明紧钩托爪位置过高。造成的原因多为调整不当(正常定位标准为托爪托起2~3mm)。

  解决方法:先将机器点动到订书位置,拧松连接紧钩推板支承杆的内六方螺丝,放下弯脚至托起2mm,紧固螺丝。

  3. 铁丝过软

  我厂设备一般只用24#铁丝,根据多年的经验发现同样型号的铁丝有硬有软,罗锅锔现象一般是铁丝较软而所订书的帖数过多、纸张的定量大造成,当铁丝成型后,在成型压板的下压过程中,扎不透书帖就已经变形弯曲了,成为罗锅锔。

  解决方法:把过软的铁丝留做订一两帖的薄书,这样既不浪费铁丝又解决了问题。

  4. 中刀或侧刀磨损

  钉锯弯曲有时是由于压钉板和成型滑板磨损造成的。对压钉板和成型滑板造成损害zui大的时候是当机械定位在长钉时几本书同时堵在压钉板下,造成过载;手工续书打空造成压钉板下钉锔堆积,重订,这时侧刀容易崩角。压钉板被凿出小坑,再订书时崩角或小坑处正好是造成钉锔弯曲处。

  解决方法:更换中刀或侧刀。

  

  钉锔弯角出尖的故障及排除

  

  钉锔弯角出尖表现为两种形式。

  1. 断裂尖

  造成断裂尖的原因如下:

  (1)铁丝质量不佳,韧性大,有毛刺。

  解决方法:用涂油再除油的方法。

  (2)压力过大

  解决方法:如图3所示,松开弯脚座上两个定位手柄将手轮螺丝7向下顺时针旋转,使压力适当为止。

  (3)紧钩爪过高

  解决方法:用内六角钣手拧松弯脚座内的两对称杠杆,使紧钩爪抬起高度适当即可。

  2. 不断裂尖

  一般这种情况发生在装订帖数较多,纸张的定量又大的书册时。

  (1)铁丝过软

  解决方法:一般不用太软的铁丝,软铁丝易发生钉锔故障,且影响生产速度,软铁丝可用作订帖数少的书册。

  (2)成型滑板或压钉板有磨损

  解决方法:更换新的成型滑板或压钉板。

  (3)成型滑板与压钉板之间有空隙,不合套:多是由调节不当,或磨损造成的。

  解决方法:紧固成型滑板定位螺丝时要用左手向里推着点,再用右手上下滑动几下压钉板,看其运动是否自如,即可拧紧定位螺丝。

       钉脚压实的故障及排除

  

  钉脚压不实或两钉脚压实不一致这类故障从书册外表看不出来,钉锔与正常书的钉锔也没有什么两样,但当打开书册时,就会发现钉脚浮在书上,或一钉脚立着,机械运转也受其影响。表现为书帖完成订书后,随着集帖链向前运动,机头时常在这时向上叼一下书册,有时书被叼离开集帖链上的挡规板,向前跳,造成叉书抛书不稳,没有被抛到预定位置的书册,被送到三面切书机,造成切坏书、停机现象。

  造成此故障有以下几种原因。

  1. 紧钩爪推板过低

  解决方法:多为调整不当造成的。改订薄书册时没有及时做调整,应先把订书机头点到订书位置,这时压钉板下压,位置zui低,把配成书的书帖对准机头放在集帖链上,再松开弯脚座上的两个定位手柄,将中间的调节手轮螺丝向逆时针方向转动,弯脚座支承板向上抬起,这时书帖在压钉板和弯脚平面夹紧到平实程度,再旋紧两个定位手柄。

  2. 一对紧钩爪工作时不平行

  (1)选择紧钩爪不当:更换一侧紧钩爪,没有与原装订机器上的紧钩爪做比较,如一宽一窄,装在机械上就会造成此问题。

  解决方法:更换新紧钩爪时要选择一对大小,宽窄相同的装上。

  (2)升降杆的尖角部磨损(掉了一块),造成托爪,托不到位,钉脚压不实。

  解决方法:更换升降杆。

  3. 紧钩爪磨损

  *托平过程造成紧钩爪上的凹槽加深,起不到托平弯紧钉脚的作用。

  解决方法:如果硌的坑不太深,可微移紧钩爪盒,改变弯脚支点的位置,错开造成故障的磨损处,紧固螺钉即可;如果硌的坑太深或已经严重磨损,弯脚不能再移动了,就必须更换新弯脚。

  4. 紧钩爪销钉磨损

  这种情况往往是重锯下压或升降板上调过高,压书过紧造成的。

  解决方法:换销钉。

  

  钉脚长短不一的故障及排除

  

  在生产过程中,每换一次活,都要根据被订书册的薄厚情况,如图4所示,先调节切书刀架3的左右位置,使之合适后,再调整挡块5的位置,使钢丝的递送总长度符合钉脚长短对称的定位需要。造成钉脚不符合标准的原因主要是定位调整不当,其次为送丝机构打滑。

  1. 送丝量调节不当

  (1)左钉脚或长或短

  ①左钉脚长:切丝刀架3向左移动过量,使切丝刀架3与成型钩5之间的距离过长是左钉脚长度过长的原因。

  解决方法:松开切丝刀架3上的定位螺丝钉4,向右移动切丝刀架3,使切丝刀架3与成型钩10的距离为左钉脚正常钉锔长度。

  ②左钉脚短:切丝刀架3向右移动过量,使切丝刀架3与成型钩5之间的距离过短造成左钉脚过短。

  解决方法:松开切丝刀架3上的定位螺丝钉4,移动切丝刀架3,使切丝刀架3与成型钩10的距离相应改变,以使切断的钢丝两过钉脚长度符合钉锔定位标准。

  (2)右钉脚或长或短

  右钉脚或长或短是因为送丝长度(挡块5)调节不当造成的。

  解决方法:

  ①左钉脚短:可松开挡块5上的定位螺钉,把挡块5向左移动,使挡钉向左边摆动弧度大一些,这样右钉脚相应加长了。

  ②右钉脚长:将挡块5向右移动,使盖板旋动的弧度缩小些,右钉脚就短了,直至左右钉脚符合钉锔定位要求。

  2. 送丝盘打滑

  送丝机构的大小送丝盘上有油造成摩擦送丝打滑连代送丝长度短,造成右钉脚长度不稳。

  解决方法:擦去大小送丝盘上的油迹。
  

  产生故障的因素是多种多样的,每个故障之间又有着千丝万缕的。笔者在实践中积累了多年操作经验,认为分析故障成因较难,一般从以下几点入手:

  1. 先从各部位定位上分析原因;

  2. 其次从磨损程度上找原因;

  3. 再从环境变化(季节变换)上分析。

  在解决方法上遵循两条原则:

  1. 以保养维护为上;

  2. 排除故障力求简便易行。

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